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回轉窯羅茨風機喂料管_羅茨風機

回轉窯羅茨風機喂料管_羅茨風機

回轉窯羅茨風機喂料管:RSP型分解爐系統(tǒng)塌料問題探討

  我公司現(xiàn)有兩條2300t/d的預分解窯系統(tǒng)是上世紀80年代天津院設計的。初始設計產量為2000t/d,燒成系統(tǒng)回轉窯規(guī)格準4m×60m,帶四級旋風預熱器和RSP型分解爐。2000年開始先后將兩條線改造成2300t/d生產線,生產情況良好。但從2006年開始2號窯頻繁出現(xiàn)系統(tǒng)塌料,嚴重制約了生產的正常進行。通過查找原因、采取措施,2號窯自2007年初檢修完投料后,分解爐塌料問題已基本解決。

  1 塌料現(xiàn)象

  2006年1月18號中修點火后,2號窯連續(xù)幾個月在煙室入分解爐出口處出現(xiàn)塌料現(xiàn)象。

 ?。?)不定時的大塌料。沒有規(guī)律性,塌料量較多,塌料時會導致窯尾煙室及分解爐出口負壓突然大幅度升高。系統(tǒng)溫控紊亂,調節(jié)喂煤量無濟于事。每次持續(xù)時間在2~5min不等,塌料量約2~3t。塌料時生料會直沖窯頭。窯頭沖料使窯內排風受阻,燃燒器回火;回火時整個窯前火焰彌漫,充滿窯頭罩。嚴重時火焰會沖出窯門,造成設備和人員傷害。

  (2)有規(guī)律經常性塌料。導致分解爐內煤粉不能完全燃燒,在出分解爐出口入C4級預熱器管道內繼續(xù)燃燒,分解爐出口溫度和C4級筒入口溫度倒掛。煤粉的不完全燃燒,導致分解爐喂煤量增加。煤粉卷入C4級筒,C4級筒下料管物料溫度高達750~850℃。造成窯尾煙室經常積料結皮。未燃盡煤粉混同生料落人窯尾,造成窯尾煤粉灰周期性富集,在窯尾大齒輪前后,與生料粘結成圈。結圈頻率高時,一天甚至一個班就會造成結圈。其長度有時甚至能達到2m~4m。結圈處筒體溫度在60~90℃之間。

 ?。?)持續(xù)不斷地輕微塌料。導致窯尾煙室負壓、分解爐出口負壓連續(xù)不斷地波動。雖然分解爐出口溫度及C4級筒下料管料溫顯示正常,但檢測人窯物料分解率出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象(取樣點分別在C4級筒下料管及窯尾斜坡)(見表1),窯前仍然經常竄料燒生。窯內還原氣氛濃,出窯熟料幾乎全是黃心料,熟料結粒粗大,fCaO一直偏高不下。

  表1 不同投料量入窯物料分解率對比

  投料量(t/h)

  156

  150

  140

  C4級筒下料管分解率(%)

  89.5

  95.6

  98.4

  窯尾斜坡分解率(%)

  86.7

  93.7

  96.5

  2 塌料原因

  2.1預熱及分解系統(tǒng)結構缺陷

 ?。?)煙室縮口、斜煙道的尺寸過大。1號窯原縮口尺寸為1.5m×1.5m,斜煙道尺寸為4m×2.6m,尺寸過大造成風速過低而引起塌料。

 ?。?)各級旋風筒入口處有平臺構造及分解爐連接風管進C4旋風筒處有最長距離為4.5m的水平管段。很易沉積物料,當積到一定量時,成股落入旋風筒,此處再重新積料,如此循環(huán)。落入旋風筒的成股料會逐級短路下落,產生塌料。

 ?。?)C3級、C4級旋風筒掛板多數(shù)已損壞,幾次檢修又沒有及時恢復,造成C3級、C4級筒分離效率偏小,內循環(huán)物料過大,引起循環(huán)富集,帶來周期性塌料。

  2.2 設備制造質量及使用過程造成隱患

 ?。?)喂料系統(tǒng)。指令不能及時跟蹤或波動過大。這是由于喂料核子秤失靈及均化庫庫側閥卡異物造成中間倉倉重失控等原因造成的,當喂料過多超出設定值時,極易造成系統(tǒng)塌料。

 ?。?)喂煤系統(tǒng)。存在波動較大,跑煤、斷煤現(xiàn)象。特別是分解爐喂煤系統(tǒng),波動現(xiàn)象更為嚴重,最大波動范圍甚至達到±1~2t/h,當喂煤長時間下限波動時,沒有及時調整,會造成系統(tǒng)溫度過低導致塌料。

 ?。?)撒料裝置。本系統(tǒng)在C3級筒下料管入分解爐SC室處設有撒料裝置,每處各有四根撒料棒。生產中對撒料裝置的重要性認識不夠,撒料棒磨損后未能及時恢復,造成不能有效分散從C3級旋風筒下來的成股物料,當分解爐風速稍低時,就有可能托不住而下沖成料股,使之直接沖入窯內,造成塌料。

  (4)鎖風閥。C3級筒、C4級筒鎖風閥閃動不靈活,鎖風效果較差,在旋風筒間產生內漏風現(xiàn)象,使旋風筒分離效率下降,一部分物料隨氣流進入上一級旋風筒,一部分在旋風簡內循環(huán)積聚,積到一定量時,成股卸出旋風筒,致使下面各級旋風筒及風管不能很好分散,導致系統(tǒng)塌料。

 ?。?)三次風閥。正常生產時三次風閥開度是可以調整的,若三次風用量過大就會造成窯尾煙室縮口風量減少,風速降低,不能將物料全部由混合室?guī)隒4級筒,從而造成塌料。表2列出了三次風閥開度與系統(tǒng)壓力的簡單對應關系。

  表2 三次風閥開度與系統(tǒng)壓力關系

  三次風閥開度(%)

  窯尾壓力(Pa)

  入爐三次風壓力(Pa)

  45

  -135~-150

  -260~-340

  40

  -190~-230

  -360~-450

  35

  -290~-340

  -470~-550

  2.3 窯尾余熱發(fā)電系統(tǒng)的影響

  本系統(tǒng)在C1級旋風筒和高溫風機之間設有利用余熱發(fā)電的SP1爐,SP1爐本身帶有吹灰系統(tǒng),每兩小時吹灰一次,每次吹灰3~5min。爐內掛灰嚴重,影響系統(tǒng)拉風,當系統(tǒng)吹灰時,窯灰落入高溫風機,造成高溫風機電流上升20~40A,轉速下降60~80r/min,C1級筒出口負壓(絕對值)下降300~400Pa,系統(tǒng)壓力瞬間下降,會導致塌料現(xiàn)象的發(fā)生。

  2.4 操作人員技術水平限制

  初始點火投料時,最容易發(fā)生系統(tǒng)大塌料。造成窯內竄生料,主要是由于操作員水平限制導致誤操作,沒有很好地把握加料幅度及系統(tǒng)風量調節(jié)。

  3 解決措施

  3.1檢修喂料、喂煤系統(tǒng)

  利用系統(tǒng)檢修機會,對喂料系統(tǒng)庫側閥、稱重倉流量閥、核子秤及均化庫底羅茨風機等進行檢查修復,保證喂料的穩(wěn)定性。避免計量失真,喂料不穩(wěn)、料量大小無法控制,回轉窯速與喂料量同步比例失調。檢查修復了喂煤管道、煤磨羅茨風機及富勒泵,保證設備的正常運轉,穩(wěn)定喂煤。以上措施,使因設備導致的不定時塌料問題基本得到解決。

  3.2改造分解爐系統(tǒng)

  恢復撒料棒、內筒掛板及修復各級下料管鎖風閥,解決系統(tǒng)有規(guī)律的經常性塌料。

  (1)斜煙道尺寸由4m×2.6m改為3.6m×2.2m。

  (2)煙室縮口尺寸由1.5m×1.5m改為1.35m×1.45m。

 ?。?)恢復C3級下料管處撒料裝置,保證物料分散均勻,避免成股下沖。

 ?。?)恢復C3級、C4級內筒掛板,提高分離效率,避免旋風筒內物料富集。

 ?。?)對各級翻板閥逐一進行排查處理,保證各級翻板閥翻動靈活。C3、C4級筒翻板閥的閥板由于高溫膨脹摩擦內襯,閃動不靈活,作了及時處理。

 ?。?)在分解爐入C4級筒平管道處增設空氣炮并加開捅料孔,及時清理平管道處積灰。

  3.3加強窯內通風

  為確保窯內通風與三次風恰當匹配,保證窯內合理通風,操作中注意隨時調節(jié)三次風閥位,選取最佳平衡點,杜絕了持續(xù)塌料的繼續(xù)發(fā)生。

  3.4 SP1爐維護

  清理、密封SP1爐,更換高溫風機葉輪,SP1爐吹灰由2h一次改為1h一次。通過以上措施加大系統(tǒng)拉風量,減少SP1爐對分解爐系統(tǒng)造成的壓力損失(見表3)。

  表3 檢修前后系統(tǒng)壓力變化

  項目

  C1級出口壓力(Pa)

  高溫風機入口壓力(Pa)

  壓差(Pa)

  檢修前

  5200

  7200

  2000

  檢修后

  5700

  6900

  1200

  3.5加強操作管理

  分解爐規(guī)律性塌料前,C3級翻板閥即大幅度動作。進一步觀察發(fā)現(xiàn),塌料主要是因C3級筒內沖下的大股料造成。這些大料的產生,主要是翻板閥內漏竄風、動作不靈,操作中拉風大、投料少,物料在筒內逐漸堆積形成。隨之調整操作,采取保持窯系統(tǒng)適度拉風、加大喂料、排風隨喂料同步調節(jié)的操作方法,解決了正常生產中的規(guī)律性塌料問題。

  初始點火投料時應盡快跳過低產量的塌料危險區(qū)。預分解窯約60%的燃料量在分解爐內燃燒。一般人窯生料溫度可達830~850℃,分解率達90%以上。這就為快轉窯、薄料層、較長火焰煅燒熟料創(chuàng)造有利條件。因此,在窯皮較完整的情況下,窯開始喂料的起點值應該比較高,一般不低于設計產量的60%。以后逐步增加喂料量,但應盡量避免拖延低喂料量的運行時間。在喂料量逐漸增加的階段,關鍵要掌握好風、煤、料和窯速之間的關系。操作步驟應該是先提風后加煤,先提窯速再加料。初期加料幅度可適當大些,喂料量達80%以后適當減緩。在窯皮正常的情況下,從開始喂料到最高產量,一般都能在1h以內完成。

  4 預防措施

 ?。?)確保煤粉質量,細度<10%,水分<2%,防止水分過大,細度跑粗。合理使用熱風,控制原煤水分及灰分,確保煤粉質量穩(wěn)定,防止未燃盡的煤粉落入窯尾煙室下料斜坡及管道水平處粘結。

 ?。?)窯系統(tǒng)正常,特別是高溫風機,嚴禁跳閘、斷電等突然事故的發(fā)生,避免預熱器管道積料結堵。

 ?。?)及時清理窯尾下料斜坡。用高壓水槍清理煙室斜坡,防止結堵,影響通風,造成分解爐縮口處風力不足。

 ?。?)停窯檢修時打開清理管道水平處積灰,但在正常生產時要保持密封,不能打開,防止冷風直接進入導致系統(tǒng)風短路,造成人為塌料。

  來源:中國水泥

回轉窯羅茨風機喂料管:供應回轉窯 還原焙燒鈦精礦生產線設備

  回轉窯還原鈦精礦工程介紹:儲量豐富的鈦鐵礦己經成為鈦工業(yè)的主要生產原料。但鈦鐵礦的Ti02品位較低,為適應鈦工業(yè)的發(fā)展,必須將鈦鐵礦富集成高品位的富鈦料。近年來我們在研究鈦鐵礦回轉窯直接還原技術上取得了重大的成果。

  工作原理:回轉窯直接還原法是煤基直接還原工業(yè)化生產的主要方法,煤基回轉窯直接還原鈦鐵礦的工藝過程是指將合格的鈦鐵礦原料、部分還原煤送至車間日用料倉,按一定的比例配料后用帶式輸送機送往窯尾加料端,經喂料管加入窯內?;剞D窯具有2.5—3°的傾斜度,借助回轉窯的旋轉運動和傾角作用,使裝入的爐料緩慢向排料端運動。燃燒煤及部分還原煤則從窯頭排料端噴入,與定量的一次空氣進行燃燒,產生高溫煙氣。煙氣與爐料成逆流運動,將爐料加熱至900-1050℃,不超過1150℃,并將鈦鐵礦還原為高品位富鈦料。

  性能特點:

  1、窯頭噴吹發(fā)生爐煤氣 采用煤氣發(fā)生爐進行煤氣化,產生富含CO和H2的發(fā)生爐煤氣,將煤氣噴入窯內,用以給還原反應供熱和提供部分還原劑。

  2、回轉窯的自動控制 回轉窯建立自動控制系統(tǒng),可以方便快捷的對窯內各點的溫度進行控制,保證其溫度波動小,力爭達到恒溫。

  3、回轉窯熱量的高效利用 回轉窯窯襯采用耐火澆注料加隔熱澆注料的復合窯襯。

  4、采用冷卻塔對物料進行冷卻

  工藝流程:

  鈦精礦焙燒預熱工藝流程

  鈦鐵冶煉工藝流程

  技術規(guī)格:

  按照生產能力的要求,回轉窯的窯徑在1.4—3.6m,回轉窯的窯長在12—70m。

  按照輸送能力選擇提升機的型號,但也要考慮到工藝過程及地理位置。

  收塵器按照處理風量、過濾面積進行選擇。

  突出業(yè)績:2011年為錦州新華龍生產了φ1.8X28節(jié)能回轉窯,在整個生產安裝過程中,我們用***的產品質量和真誠地服務態(tài)度贏得了用戶一致好評,高度的認可。

  2011年為朝陽金達鉬業(yè)生產了φ1.8X28節(jié)能回轉窯和一舊窯的改造,在安裝和試運轉中,備受社會廣泛關注,贏得了用戶的認可,同時也打造出了自己的市場,贏得了好的***。

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回轉窯羅茨風機喂料管:回轉窯塌料問題解決方案.docx

  回轉窯塌料問題解決方案

  篇一:科帆回轉窯操作技術   科帆回轉窯操作技術   文章由河南科帆礦山設備有限公司回轉窯網提供   1 看火操作的具體要求   1)作為一名回轉窯操作員,首先要學會看火。要看火焰形狀、黑火頭長短、火焰亮度及是否順暢有力,要看熟料結粒、帶料高度和翻滾情況以及后面來料的多少,要看燒成帶窯皮的平整度和窯皮的厚度等。   2)操作預分解窯要堅持前后兼顧,要把預分解系統(tǒng)情況與窯頭燒成帶情況結合起來考慮,要提高快轉率。在操作上,要嚴防大起大落、頂火逼燒,要嚴禁跑生料或停窯燒。   3)監(jiān)視窯和預分解系統(tǒng)的溫度和壓力變化、廢氣中O2和CO含量變化和全系統(tǒng)熱工制度的變化。要確保燃料的完全燃燒,減少黃心料。盡量使熟料結粒細小均齊。   4)嚴格控制熟料fCaO含量低于%,立升重波動范圍在±50g/L以內。   5)在確保熟料產質量的前提下,保持適當?shù)膹U氣溫度,縮小波動范圍,降低燃料消耗。   6)確保燒成帶窯皮完整堅固,厚薄均勻,堅固。操作中要努力保護好窯襯,延長安全運轉周期。   2預熱器系統(tǒng)的調節(jié)    撒料板角度的調節(jié)   撒料板一般都置于旋風筒下料管的底部。經驗告訴我們,通過排灰閥的物料都是成團的,一股一股的。這種團狀或股狀物料,氣流不能帶起而直接落入旋風筒中造成短路。撒料板的作用就是將團狀或股狀物料撒開,使物料均勻分散地進入下一級旋風筒進口管道的氣流中。在預熱器系統(tǒng)中,氣流與均勻分散物料間的傳熱主要是在管道內進行的。盡管預熱器系統(tǒng)的結構形式有較大差別,但下面一組數(shù)據基本相同。一般情況下,旋風筒進出口氣體溫度之差多數(shù)在20℃左右,出旋風筒的物料溫度比出口氣體溫度低10℃左右。這說明在旋風筒中物料與氣體的熱交換是微乎其微的。因此撒料板將物料撒開程度的好壞,決定了生料受熱面積的大小,直接影響換熱效率。撒料板角度的太小,物料分散效果不好。反之,極易被燒壞,而且大股物料下塌時,由于管路截面積較小,容易產生堵塞。所以生產調試期間應反復調整其角度。與此同時,注意觀察各級旋風筒進出口溫差,直至調到最佳位置。   排灰閥平衡桿角度及其配重的調整   預熱器系統(tǒng)中每級旋風筒的下料管都設有排灰閥。一般情況下,排灰閥擺動的頻率越高,進入下一級旋風筒進氣管道中的物料越均勻,氣流短路的可能性就越小。排灰閥擺動的靈活程度主要取決于排灰閥平衡桿的角度及其配重。根據經驗,排灰閥平衡桿的位置應在水平線以下,并與水平線之間的夾角小于30。有人作過計算,最好能調到150左右。因為這時平衡桿和配重的重心線位移變化很小,而且隨閥板開度增大上述重心和閥板傳動軸間距同時增大。力矩增大,閥板復位所需時間縮短,排灰閥擺動的靈活程度可以提高。至于配重,應在冷態(tài)時初調,調到用手指輕輕一抬平衡桿就起來,一松手平衡桿就復位。熱態(tài)時,只需對個別排灰閥作微量調整即可。    壓縮空氣防堵吹掃裝置吹掃時間的調整   預熱器系統(tǒng)中,每級旋風筒根據其位置、內部溫度和物料性能的不同,在錐體一般都設有1~3圈壓縮空氣防堵吹掃裝置??諝鈮毫σ话憧刂圃凇O到y(tǒng)正常運行時,由計算機定時進行自動吹掃。吹掃時間可以根據需要人為設定。一般為每隔20min左右,整個系統(tǒng)自動輪流吹掃一遍。每級旋風筒吹掃3—5s。當預熱器系統(tǒng)壓力波動較大或頻繁出現(xiàn)塌料等異常情況時,隨時可以縮短吹掃時間間隔,甚至可以定在某一級旋風筒上進行較長時間的連續(xù)吹掃。當然無異常情況,不應采取這種吹掃方法。因為吹人大量冷空氣將會破壞系統(tǒng)正常的熱工制度,降低熱效率,增加系統(tǒng)熱耗。   3 新窯第一次點火及掛窯皮期間的操作方法   新窯耐火襯料烘干結束后,一般可以繼續(xù)升溫進行投料運行。但如果耐火襯料烘干過程中溫度控制忽高忽低波動較大,升溫速率太高,則最好將其熄火,待冷卻后進行系統(tǒng)內部檢查。如果發(fā)現(xiàn)耐火襯料大面積剝落,則必須進行修補,甚至更換。   窯頭點火升溫    窯頭點火   現(xiàn)代化的預分解窯,窯頭都采用三風道或四風道燃燒器,噴嘴中心都設有點火裝置。新窯第一次掛窯皮,最好使用輕柴油點火。因為這樣點火,油煤混合燃燒,用煤量少,火焰溫度高,煤粉燃盡率也高。如果用木材點火,火焰溫度低,初期噴出的煤粉只有揮發(fā)分和部分固定碳燃燒。煤粉中大部分固定碳未燃盡就在窯內沉降。而且木材燃燒后留下大量木灰,這些煤灰和木灰在高溫作用下被燒融,粘掛在耐火磚表面,不利于粘掛永久、堅固、結實和穩(wěn)定的窯皮。   窯頭點火一般用浸油的棉紗包綁在點火棒上,點燃后置于噴嘴前下方,隨后即刻噴油。   待窯內溫度稍高一些后開始噴人少量煤粉。在火焰穩(wěn)定、棉紗包也快燒盡時,抽出點火棒。以后隨著用煤量的增加,火焰穩(wěn)定程度的提高,逐漸減少輕柴油的噴人量,直至全部取消。在此期間,窯尾溫度應遵

回轉窯羅茨風機喂料管:水泥新突破!我國首套回轉窯富氧燃燒工藝技改項目成功運行

  近日,由杭州特盈能源技術發(fā)展有限公司(下面簡稱:杭州特盈)承擔的山東莒州水泥5000t/d熟料生產線富氧燃燒工藝技改項目成功運行。作為我國首套水泥回轉窯富氧燃燒工藝技改項目,目前已經獲得了8項富氧燃燒技術專利,并且實現(xiàn)了噸熟料節(jié)煤8-10kg的預定目標。

  富氧燃燒技術在國內已經提出多年,但一直以來應用案例極少,究其原因,技術應用效果參差不齊是關鍵。對此,杭州特盈總經理蔡暉在接受中國水泥網采訪時表示,“制氧技術是否成熟,工藝匹配是否合理都是影響富氧燃燒技術應用效果的關鍵?!眱H僅在原有生產上加裝富氧裝置無法充分發(fā)揮富氧的優(yōu)勢。

  成熟合理的制氧技術不可或缺

  “國內所有平原地區(qū)的富氧燃燒技術應用均失敗了,要么未能達到節(jié)能效果要么節(jié)能效果不明顯,僅有的成功個案也只是在高原地區(qū)達到了接近平原地區(qū)產能的效果。第一個問題就處在制氧技術的選擇上?!辈虝煴硎?。

  當前,市面上制氧技術分為變壓吸附混配制氧、膜法制氧、磁法制氧、深冷直送制氧四種,四種方式各有優(yōu)劣,但是具體到水泥生產線上,由于水泥生產工藝流程復雜,燒成系統(tǒng)穩(wěn)定性極易受外界因素影響,因此要求富氧不僅僅要達到相應的濃度,還應實現(xiàn)恒溫、濃度可控、設備穩(wěn)定安全等要素。

  針對這些原因,蔡暉認為理論和實際證明深冷直送制氧更適合水泥生產線富氧燃燒工藝技術改造。與傳統(tǒng)制氧方式相比,新式深冷直送富氧燃燒技術具有直送壓力高低可調、不含水份、高溫助燃及低溫吹煤粉、純度穩(wěn)定、溫度恒定、濃度可調、能耗低、操作安全、副產品利用等其它方法無法比擬的絕對優(yōu)勢。

  蔡暉告訴記者:“不同的水泥生產線由于所處的地理位置不同,工況條件及燃料不同,對富氧的濃度有不同的要求,國內部分案例未能達到設計目標,其中一個原因就是制氧方式不符合水泥生產線要求,不能提供穩(wěn)定的相應富氧濃度?!?/p>

  回轉窯

  工藝匹配是富氧燃燒技術應用成敗的關鍵

  “富氧燃燒不是在燒成系統(tǒng)上加上富氧裝置那么簡單,需要對生產線工況有充分的了解,并且做好技術匹配工作。”蔡暉認為,這才是富氧燃燒技術應用成敗的關鍵所在。

  水泥生產線尤其是燒成系統(tǒng)的復雜性,決定了單純地增加富氧裝置并不能從根本上改善燒成系統(tǒng)環(huán)境,相關配套設備的缺陷將極錦工限制富氧技術效果的實現(xiàn)。

  蔡暉:“簡單舉個例子,燃燒器是燒成系統(tǒng)的心臟,加入富氧以后煤的燃燒速度和效率都會加快,窯筒體溫度區(qū)間也會出現(xiàn)變化,如果不能根據生產線實際情況對燃燒器進行相應的改進,則很難發(fā)揮富氧燃燒真正的效果?!?/p>

  當然,燃燒器僅僅是一個方面,相應的篦冷機效率,工況環(huán)境優(yōu)化等等都不可或缺。

  據此,蔡暉將水泥生產線富氧燃燒工藝技改方案分成了六個階段。

 ?、侏毤覍@夹g的新式深冷法直送富氧助燃節(jié)能裝置(氧濃度為27-39可調,富氧流量75%-105%的可調)和獨家技術合作定制的專用低氮富氧助燒器以及在線火焰溫度測溫儀的設計和安裝。富氧管路分三路,第一路溫度約100度,進入窯頭燃燒器作為軸流風和旋流風;第二路溫度約15度作窯頭噴煤替代窯頭送煤風羅茨風機;第三路溫度約15度作窯尾噴煤替代窯尾送煤風羅茨風機。

 ?、诟G頭、窯尾煤粉輸送管道及喂料靴的匹配設計和改造。

 ?、垠骼錂C的匹配設計和改造。

  ④強化預熱器換熱效果的匹配設計和改造。

  ⑤生料磨降耗改造。

 ?、薹纸鉅t富氧分級燃燒的匹配設計和改造。

  蔡暉介紹稱,通常情況下,通過第一個階段以后富氧燃燒工藝技改的效果就能得到明顯的體現(xiàn),水泥企業(yè)煤耗會大幅度降低,在完成之后的五個階段改進之后,富氧技術將真正與水泥生產線融為一體,實現(xiàn)最大限度的節(jié)能降耗。

  國內首套水泥回轉窯富氧燃燒工藝技改項目經驗

  山東莒州水泥5000t/d熟料生產線富氧燃燒工藝技改項目的成功,讓蔡暉對富氧燃燒技術如何更好的服務于水泥工業(yè)的節(jié)能降耗有了更深層次的認識。

  “我們在項目開始前就已經認識到,富氧燃燒在水泥生產線的應用是一項系統(tǒng)工程,因此我們從前期準備和后期實施都作了大量的工作,這也是為什么項目名字叫富氧燃燒工藝技改項目而不是富氧燃燒技術應用項目的原因,我們做的不僅僅是加裝富氧裝置,更對生產線進行動態(tài)匹配優(yōu)化。”蔡暉在接受中國水泥網專訪時表示。

  長期以來,為了尋求技術上的突破,杭州特盈與西南科技大學、浙江大學、中國煤學院、德國洪堡、德國申克、西安菲斯特等相關行業(yè)企業(yè)及專家攜手合作,共同致力于富氧燃燒工藝動態(tài)匹配技術,實現(xiàn)工業(yè)窯爐和工業(yè)鍋爐的節(jié)能減排。

  這次水泥回轉窯富氧燃燒工藝技改項目得到了西南科技大學的大力支持,在實施富氧燃燒工藝改造前對該生產線的燒成系統(tǒng)進行熱工標定、分析診斷熱工標定的范圍:C1出口,至熟料冷卻機出口(包括生料磨用風、余熱發(fā)電換熱)。測定期間,燒成系統(tǒng)運行平穩(wěn),采集的數(shù)據大多數(shù)均處于正常波動范圍內,對于波動較大的數(shù)據,采用多次測定,綜合評估、修正。

  本著嚴謹、負責、精確的精神,西南科技大學于2021年2月未投富氧系統(tǒng)前,2021年4月未投富氧系統(tǒng)前,2021年11月投富氧系統(tǒng)后依次進行了三次的燒成系統(tǒng)的熱工標定。

  在項目實施過程中,杭州特盈依據對山東莒州水泥5000t/d熟料生產線工況的充分了解,提供定制化的富氧燃燒工藝技改方案,并且根據項目實施進度,對生產線各環(huán)節(jié)做好相關匹配,以便最大限度發(fā)揮富氧燃燒工藝動態(tài)匹配技術優(yōu)勢。

  事實表明,基于成熟可靠的深冷直送富氧技術以及對水泥生產線的充分了解和針對性優(yōu)化,富氧技術在山東莒州水泥5000t/d熟料生產線得到了高效利用,噸熟料節(jié)煤幅度達到8-10Kg,后期隨著工藝和生產環(huán)境的持續(xù)改善,節(jié)煤幅度還會有大幅度提升。

  “這個項目原來采用合同能管原理模式經營的科研創(chuàng)新示范項目,設備由我們提供給水泥廠并保留所有權,收益從水泥廠節(jié)能效益中提取,但是項目投運以后因為節(jié)能效果太明顯,水泥廠與我公司商議后直接將原合同的履約保證金轉作項目預付款,買斷了整個項目,這是水泥廠對我們工作成績的巨大肯定?!辈虝熖岬竭@事頗為自豪。

  富氧燃燒技術應用還有多少潛力?

  蔡暉表示,2021年全國環(huán)境保護會議指出,要全面啟動打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)作戰(zhàn)計劃。去年河南、河北等地也出臺相關文件,要求企業(yè)達到特別限制可以不用參加錯峰生產,而水泥回轉窯富氧燃燒工藝技改將為水泥企業(yè)節(jié)能減排工作作出重大貢獻。

  “用富氧燃燒技術達到氮氧化物的超低排放,原理比較簡單,首先燃燒方面,從技術上保證高溫區(qū)減少,后期通過煙區(qū)再循環(huán)和高溫區(qū)的還原。其次是通過燃燒器的匹配設計和整個工況的技改來實現(xiàn)超低排放。”當然,富氧燃燒技術的首要目標還是節(jié)能,蔡暉提到富氧燃燒技術的節(jié)能效益主要有:

  1.節(jié)煤率可達8-15%的效益

  2.磨煤電耗x電價x年節(jié)原煤計算年可節(jié)約的電費

  3.水泥熟料抗壓強度提高的經濟效益。

  4.增產管理費的下降及銷售效益

  5.余熱發(fā)電增加及副產品液氮銷售的效益

  6.按爐窯每公斤中質煤實際煙火量8.17Nm3折算年可降低的煙氣減排效益。按照1kg標準煤=2.5kg-CO2折算年可降低的二氧化硫減排效益?!?/p>

  采用富氧熟料煅燒綜合技術后,在接近海平面海拔位置,日產5000t/d預分解窯水泥熟料生產線,產量從6100t/d提高到6550t/d,平均標煤耗從110.60kgce/t.cl降低到103.61kgce/d,若投富氧之后熟料出口溫度與未投富氧相當,則標煤耗應降低8.43 kg/t.cl。

  篦冷機大修后,進一步提高三次風溫度,降低出篦冷機熟料溫度,煤耗還可進一步降低。

  蔡暉還表示,當前的成績離富氧燃燒技術的極限效果還有不少的距離。未來杭州特盈準備投入大量資金建立研發(fā)實驗室,不光燒煤粉,還要燒天然氣,并且在水泥工藝改進方面持續(xù)跟進。

  蔡暉自信的表示,“我們杭州特盈未來的目標是,通過富氧燃燒工藝動態(tài)匹配技術將水泥生產線綜合節(jié)能效益達到15-30%,并且有效控制氮氧化物生成,最大程度降低水泥企業(yè)環(huán)保和能耗成本。

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